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锅炉炉膛清理、清灰、清理结焦
炉膛空预器、水冷壁、过热器、省煤器等受热面堵塞将引起排烟温度升高,锅炉效率下降,引风机电耗增多;堵塞严重将造成风机拉不起负压,炉膛氧量不够,锅炉被迫停运。采用高压水射流技术,清洗效果非常明显。
设备由高压水泵,进水软管、高压枪杆、专用喷头等组成。
清洗工艺:自来水经高压泵加压至50~100Mpa后,经管路系统被传送至工作面上的执行机构,高压水由喷头射出后形成一束极细而又具有强大打击能力的高压水射流,其出口速度可高达380m/s,将受热面上的结垢冲洗干净。
该清洗技术具有清洗水压高、调节方便、对被清洗设备无腐蚀、无污染环境、效果明显等特点,是一种行之有效而省时省力省钱的好方法,尤适用于解决空预器堵塞、炉膛受热面结焦结渣严重等难题。一般可降低排烟温度4~12度,提高主、再热蒸汽温度0.5~5度,降低引风机电耗,并能及早发现蠕胀、垢下腐蚀等隐患,对机组、经济运行非常有帮助
多年来 烟囱维修加固防腐产品销售与全国各地,客户满意是山西朔州华电高空工程有限公司评定产品质量的好高标准,持续向客户提供满意的产品是山西朔州华电高空工程有限公司永无止境的追求。
燃煤或燃油的锅炉,燃料燃烧时必然在受热面炉管或烟道上沉积一层灰垢,由于灰垢的热阻比钢管大的多,因此灰垢的形成致使锅炉的热效应效率降低,能耗增加。通常灰垢是停炉后用人工或者蒸汽吹除,这些方法不仅工作量大、效率低、影响工人的,而且清垢不彻底,易损伤锅炉,影响生产和。
1.烟灰剂能迅速各种锅炉受热面上的结灰、不仅免除清灰工作的麻烦,而且还能节约燃料,节能效果显著,复合节能环保要求;
2.减少大气灰尘和氮气化合物及二氧化硫的排放量、有利于保护环境;
3.减轻司炉工清灰又脏又累的繁重劳动;
4.了酸性结垢、减少锅炉腐蚀,延长使用寿命,确保生产。
清理电厂粉煤灰 灰库怎么清理
清理电厂粗灰库怎么清理153 8059 3638工程师 知道施工水泥清库施工方案及技术措施
1.在施工范围装设临时警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
2.关闭熟料入库管道,并用铁丝捆牢,挂上警示标志。
3.熟料不入磨时,将库底转子秤等下游设备打到检修位。
4.库内照明灯具从库顶中间的料位计入孔进入,清理人员不得接触照明工具及线路。
5.进入水泥库库内清理时,库外人数与库内人数比例要大于2:1,外部应指派专人进行监护。
6.从库顶库门观察库内堆料情况和库内梯子的牢固情况以及库顶情况,确认后,方可进入。
7.进入库内施工人员要穿戴好劳保防护用品,包括风镜、防尘口罩、劳保鞋、帽等。
8.人员进入库内时,要系两根绳,一根固定在库外收尘器支架上,一根固定库内梯子上。
9.开始清库时,看流量情况,喂入磨机;如果流量太小,在转子秤上部管道安装管道放灰,放下来的粉煤灰与混合材炉渣混合做混合材用。
10.先在库底用铁棍、压缩空气进行捅料;然后在库顶用压缩空气进行吹捣;进库后先用压缩空气吹,长棍捅料,后可用铲、镐等,刚开始时人离物料要远,慎防蹋料。
11、如需在库内搭架子等高空施工作业应严格遵守有关高空作业的相关规定。
12.禁止使用炸药进行清理。
13.如有特殊情况,应制订专项措施后方可施工。
14.清理完毕,经验收合格后并对对施工场地进行彻底清理后,施工结束。
锅炉结焦的原因:
1、设计煤种和实际燃烧的煤种偏差大。
2、炉内局部出现还原性气体ch4、co、h2等气体,同时局部烟气的氧含量较低时,使灰的熔点温度降低时,结焦的概率增加。
3、炉膛燃烧区域热负荷不平均,燃料量在某个区域偏高,局部温度高,未完全燃烧的煤粉颗粒粘结在水冷壁的卫燃带上面,积聚造成结焦。
4、炉内空气动力场气流组织不合理,造成火焰中心偏斜,切圆直径偏大,造成一次风气流偏斜,造成局部结焦。
锅炉结焦的解决办法:
1、 降低一次风风速,防止一次风气流冲击对侧水冷壁,未完全燃烧的煤粉积聚在卫燃带上结焦。
2、 保持一次风粉均匀性。一方面是同层各角一次风管的风速均匀,另一方面是同层各燃烧器的风粉成比例。
3、控制炉膛出口空气过剩系数,并保证机械不完全燃烧和排烟热损失小。50%负荷时炉膛出口氧量控制在5%-7%;60%-75%负荷炉膛出口氧量控制在4%-6%。 75%负荷以上时控制炉膛出口氧量控制在3%-5%。
4、调整煤粉细度。运行中调节煤粉细度的方法主要是调整制粉系统的通风量和调节粗粉分离器折向挡板。通风量大时,携带煤粉的能力增大,煤粉细度变粗;通风量小时,携带煤粉的能力变小,煤粉细度变细。
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